Logbooks Lab Maintenance Evaporator_1 Evaporator_2 Laser cutter Target Production Test-Stand RH-ISAC RH-Cyclotron RH-Meson Hall RH-Beamlines RH-ARIEL
  RH-ISAC, Page 72 of 140  Not logged in ELOG logo
Entry  Monday, December 09, 2013, 14:47, David Wang, ITE, Standard Operation, TM4, , I moved 5 shielding blocks from block storage area to ITE. 
I moved 5 shielding blocks to ITE. The ITE is configured to take proton beam.
Entry  Monday, January 20, 2014, 13:35, David Wang, ITE, Standard Operation, TM4, , 5 shielding blocks had been moved out of ITE 
5 SHIELDING BLOCKS HAD BEEN MOVED OUT OF ITE.AIR SAMPLE AND SWIPED FIRST BLOCK AND ITE PIT.NOTHING HAD BEEN FOUND ON ALPHA MONITOR AND OTHER TWO MONITORS.
Entry  Monday, January 20, 2014, 13:38, David Wang, ITE, Standard Operation, TM4, , DISCONNECTED TM4 IN ITE. 
I DISCONNECTED TM4 IN ITE. ALL WATER LINES HAD BEEN PURGED OUT WITH PRESSURE AIR.
Entry  Wednesday, January 22, 2014, 10:51, David Wang, ITE, Repair, , , Removed 4 shielding blocks located on top of preseperator in TH 
Travis and I removed 4 shielding blocks located on top of pre-seperator  in TH. This is a job for ITE harp 9 re-installation after it  is repaired
. The blocks move are successful.
Entry  Tuesday, February 04, 2014, 08:04, David Wang, South Hot-Cell, Repair, TM2, , Leak check TM2 tube heater (+) water line. IMG_0012.JPGIMG_0013.JPG
Chad and I leak checked TM2 tube heater(+) water line yesterday afternoon. The water line was difficult to pump down on base leak rate, but LD 
base pressure was fine . The base pressure on leak detector was pumped to 0.0XE-4 torr quickly. The base leak rate only could be pumped  to 
4.5 xE-8 atm.cc/sec after 1 hour waiting time. All vacuum connections to leak detector  in the target hall were leak checked and they were good. Chad
Entry  Tuesday, February 04, 2014, 09:42, David Wang, South Hot-Cell, Repair, TM2, , pressure test on TM2 tube heater +(D) water line. 10x
Chad and I did a pressure test on TM2 tube Heater+(D) water line.I pressurized the D line with shop air from quick connectors(both ends) on service cap.chad
applied bubble soap onto the D water block in SHC. The test started from 5psi,and increased 5psi each time to 40 psi. From 5 to 35 psi, no bubble has been
found on water block. At 40 psi , bubble appeared from blind blank off seal , but not from soldering joints. Since the o-ring seal for the blank off is 
Entry  Wednesday, February 05, 2014, 14:05, David Wang, South Hot-Cell, Repair, TM2, , Leak check TM2 tube heater (+) water line from inside service cap in TH. 005.JPG008.JPG005.JPG
Bevan and I did a leak check on TM2 tube heater+ from inside service cap in TH. The leak detector base leak rate 0.0xE-9 atm.cc/sec, base  pressure
0.0xE-4totrr. One of side panel on service cap was opened. Bevan sprayed the helium to the "D" line inside the blue insulator.The helium flow
was checked , and he sprayed twice. No response has been found on leak detector.  See attachment pictures
Entry  Thursday, February 13, 2014, 09:24, David Wang, South Hot-Cell, Repair, TM2, , Leak check TM2 tube heater (+) water line with rubber insert blocked WB in SHC 001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG
Chad and I  did the Leak checked TM2 tube heater (+) water line  with rubber insert plugged water block on " D"  in SHC. The
Leak detector was very easy to pump down to the bottom leak rate and pressure. Chad checked the helium flow in SHC, and sprayed 10 second helium on 
the block. There is no response had been found during the test. The test was repeated again and no leak has been found. See attachment pictures.
Entry  Thursday, February 13, 2014, 13:30, David Wang, South Hot-Cell, Repair, TM2, , pressure test on TM2 tube heater +(D) water line. 
Chad and I did the pressure test on TM2tube heater+(D) water  line at SHC with shop air.We tested from 30psi to 80psi on both side of D line. The
bubbles were found at 50-55psi on blank off seal in SHC.
    Reply  Thursday, February 13, 2014, 14:15, David Wang, South Hot-Cell, Repair, TM2, , pressure test on TM2 tube heater +(D) water line. 007.JPG008.JPG013.JPG


    
        
            David Wang wrote:
        
        
            
            Chad and I did the pressure test on TM2tube heater+(D) water  line at SHC with shop air.We tested from 30psi to
Entry  Thursday, February 13, 2014, 14:23, David Wang, South Hot-Cell, Repair, TM2, , Leak check on TM2 tube heater (+) water line with blank off(elastic seal) installed on WB. 005.JPG001.JPG
Chad and I did the leak check on TM2 tube heater (+) water line  with blank off( + elastic o ring seal) installed on "D"  water block
in SHC. We got the same no leak result as we got with rubber insert this morning.
Entry  Monday, February 17, 2014, 09:32, David Wang, Conditioning Station, Repair, TM2, , helium pressure test on TM2 tube heater +(D) water line. 6x
I did the helium pressure test on Tube heater+ line this morning. The  vacuum on CS and TM2 are very good. The base lake rate on leak detector  was 1.7xE-7
atm.cc/sec. Base pressure was 0.0xE-4torr.  I applied helium  to the "D"line .The test started from 30psi up to 80psi on both side  "D"
line.The base leak rate slightly changed to 1.9xE-7 atm.cc/sec during the test,but not base pressure. At this base leak rate level, No obvious leak had
Entry  Tuesday, February 18, 2014, 11:26, David Wang, Conditioning Station, Repair, TM2, , I stopped turbo pumps and disconnected vacuum system on TM 2 and CS 
I stopped turbo pumps and disconnected vacuum system on TM2 and CS. The TM2 will be moved to SHC for C seal installation on "D" water block.
Entry  Tuesday, February 25, 2014, 06:53, David Wang, South Hot-Cell, Repair, TM2, , Leak check on TM2 tube heater (+) water line with blank off(C-seal) installed on WB. 
Chad and I did the leak check   on TM2 tube heater (+) water line  with blank off and C-seal  installed on  WB at South Hot Cell.The
line was easy to pump down to 0.0xE-9atm.cc/sec and 0.0XE-4 torr on leak detector. Chad flushed lot helium around the water block (10 sec spray). No response
had been found on leak detector.
Entry  Tuesday, February 25, 2014, 10:00, David Wang, Conditioning Station, Repair, TM2, , helium pressure test on TM2 tube heater (+) water line with blank off(C-seal) installed on WB. 10x
I did the helium pressure  test  on TM2 tube heater (+) water line  with blank off(C-seal) installed on  water block at CS.The leak
detector was hooked directly to the top of the module this time. So base leak rate and base pressure were at the bottom scale on LD. 30 -80 psi helium
was applied to the D lines(both side)  with10 psi   increasing each time. There is no any tiny response hasbeen found during the test. The lines
Entry  Thursday, March 06, 2014, 06:28, David Wang, Conditioning Station, Maintenance, TM1, , TM1 had been moved from silo to CS 
TM1 has been successfully moved from silo to CS. The CS vacuum system is connected  to TM1. Turbo pumps on TM1 and CS have been started yesterday
afternoon . The starting of TM1 turbos was easy. The pumping down over night is good so far.
Entry  Thursday, March 06, 2014, 06:58, David Wang, ITE, Maintenance, TM3, , ITE vacuum and leak check on ITE BL2A window flange. 
ITE and TM3 Turbo pumps have been started successfully yesterday. The vacuum reading on all ITE high vacuum gauges are at low E-6 range after one night
pumping down which are good so far. There is no any sign of leak on BL2A window and the flange seal on ITE side. Yesterday afternoon, Ron , Edi ,and I 
did a leak check on the ITE BL2A window flange(2aTunnel side). The leak detector was hooked onto BL2A in tunnel. Ron and I supplied helium from TH 
Entry  Thursday, March 06, 2014, 12:59, David Wang, Conditioning Station, Maintenance, TM1, , Restart TM1 and CS TPs  
Restarted TM1 and CS turbo pumps after the power off. Everything is fine .
Entry  Thursday, March 06, 2014, 14:12, David Wang, Conditioning Station, Standard Operation, TM1, , TM1 air to vacuum and water lines leak check at CS. 8x
TM1 air to vacuum and water lines leak check at CS are finished this afternoon. The leak detector  is hooked directly to TM1 service cap so the
base LR at LD is 0.0xE-9 atm.cc/sec. I sprayed helium to all air to vacuum seal on the service cap, also applied 70 psi to all water lines(except HS) for
2 minutes each. There is no any tiny response had been found on LD. So All TM1 water lines(except HS) and air to vacuum seals are leak free. The HS circuit
Entry  Friday, March 07, 2014, 12:45, David Wang, ITE, Standard Operation, TM3, , TM3 and ITE air to vacuum leak check and TM3 water lines helium test. 001.JPG002.JPG003.JPG010.JPG013.JPG
With TM3 located in ITE, All air to vacuum seals  on ITE primary and secondary vacuum vessel have been leak  checked with leak detector hooked
directly on the TM3 service cap.The base LR :00xE-9atm.cc/sec. The ITE IG1 was 1.6xE-6 torr which was good. No leak has been found during the checking.Also,
the TM3 water lines(except HS) had been  pressurized with 70 psi helium on each for 2 minutes. There was no response during the test. The ITE and
ELOG V2.9.2-2455